在铝电解过程中阳极长包了怎么办?
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解决时间 2018-02-11 10:30
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(1)阳极长包即为阳极底掌消耗不良,以包状突出的现象。 2阳极长包的危害 (1)一旦突出的色状深入铝液,电流形成短路,造成电流空耗,电流效率大幅度降低,并且出现电压波动,严重时会转化成热槽。 3阳极长包形成的部位及原因 (1)电解槽冷行程或热行程,物料平衡遭到破坏都会引起阳极长包,只是行程不同,阳极长包的部位有所不同,长包后电解槽的状况有所差异。 (2)由于冷行程边部肥大,伸腿长,阳极端头易接触边部伸腿,包都长在阳极靠大面端头,而且长包后电解槽不显得太热。 (3)热槽都是由于阳极底掌上贴附碳渣块而阻碍消耗,所以包大部分都长在阳极中部,长包后槽温很高,常常长包阳极处都冒白烟,物料平衡遭到破坏后引起的阳极长包与热行程相似。 4阳极长包的处理方法 (1)目前在预焙槽上以打包为主 (2)其做法是:将长包阳极提出来,用铁钻子或钢钎把突出部分尽可能打下来,再放回槽内继续使用,实在打不下来的才进行更换,尽量使用后残极,因新极导电缓慢,装上会引起阳极导电不均,使其他阳极负荷增大而脱落,同时碳渣会迅速聚集在不导电的新极下面,使之长包。处理过程中尽量将槽内浮游碳渣捞出,使电解质清洁。处理完后立即进行阳极电流分布测定,调整好阳极设置高度,使电流分布均匀,并用冰晶石一氟化铝混合料覆盖阳极周围,一方面降低槽温,另一方面促使碳渣分离,切不可使氧化铝保温,这样会增加炉底沉淀,恶化电解质性质,如果一次处理彻底,调整好了阳极电流分布,槽温很快降下来,阳极工作有力,碳渣分离良好,两天内即可恢复正常运行。若处理不彻底,会出现循环长包,而且很容易转化成其他形成的病槽。
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  • 1楼 匿名
  • 2018-02-10 11:48
(一)改进工艺搭配。一是增加氟化铝微机自动投料次数,将分子比从2.5~2.6调整到2.4~2.55;二是认真做好电解质水平的测量和交接班,高取低灌;三是合理调整加工间隔,避免氧化铝悬浮;四是通过增加在产铝的方式,将出铝前铝水平调整到24~25 cm,平均为24.5 cm,平衡阴极铝液磁流场作用,均衡阳极电流分布。
(二)加强操作质量管理。 1、进一步规范、提高换极操作质量,掉入炉底的块料彻底打捞干净,电解质表面的炭渣在换极前进行重复捞取,阳极中缝封料先撒热氧化铝,结壳后再加块料,避免塌壳造成炉底沉淀。 2、换极时在阳极中缝加冰晶石、氟化铝的混合物,改善电解质成分,促进炭渣及杂物的分离。充分利用休极、出铝前、效应后对炭渣进行打捞,与轮班、工区定任务、定数量责任到槽到人。 3、认真做好换极后16小时电流分布的测量,白班由车间、工段进行抽查,防止弄虚作假,对导杆等距压降高于3mv的,由工段安排作业组进行处理,分散工作量。 4、合理使用82KA阳极,做好阳极上槽后各个环节的监控,尤其是封中缝的过程,换极后中缝先推热料,是否加块料由工区长根据结壳情况灵活安排。